让绿色成为发展最美底色
21世纪以来,世界各国为了应对日益严重的环境污染问题以及气候变化危机,先后掀起了发展循环经济以及低碳经济的浪潮。当银川面临同一难题的时候,一批有社会担当的企业放弃了片面追逐利润率,把社会效应视为企业职责,在擦亮“碧水蓝天明媚银川”城市名片的同时,为新常态下的银川经济增长作出了贡献。
4年,三改进实现“近零排放”
说起煤制油项目的环保改造,神华宁煤集团煤制油项目建设指挥部总指挥蔡力宏深有体会。“‘近零排放’,这个并不新鲜的词汇可以说是2015年最令煤化工行业头疼的词语。而神华宁煤集团煤制油和煤化工项目算是比较成功的。”蔡力宏说。
神华宁煤煤制油项目从建设初期到最终成型,其中对烟尘中污染物排放标准有三次重大提升,确保了这个项目的环保性和可持续发展的基础。蔡力宏说:“2011年,设置了采用布袋除尘器除尘。为确保99%的除尘率,2012年5月份,随着国家标准的再次升级,又把布袋除尘换成了电场静电除尘器。”
2013年2月27日国家环保部再次提升排污标准,项目再次在基础设计阶段变更动力站污染防治措施,烟尘治理措施变更为六电场静电除尘器,第一电场及第六电场采用高频电源,针对本项目煤质,第六电场总的除尘效率将达到99.93%以上。相应的SO2和NOX排放标准也再次提升,处理后烟气中的烟尘排放浓度将严格控制在20mg/Nm3以下,SO2污染防治措施,变更为具有更高脱硫能力的氨法脱硫,其效率按不小于98%设计。短短四年间,项目进行了三次环保改进,虽然增加了投入,但除尘效果也更好了。
治理污染,就是守护家园
2014年8月份,项目工艺发生变化,需要重新修编环评,这时候国家新版《环保法》也出台,环保要求更加苛刻。“此时,动力站锅炉的脱硫除尘设施已经到位,并且施工已经接近尾声,如果改造,将会面临巨大的困难,还有巨大的资金投入,如果不改,就会不能满足环保要求。宁煤经过慎重决策,最终要求必须对动力站锅炉污染防治系统进行改造。”蔡力宏说,从2015年5月份到9月份,5个多月,150多个日日夜夜的奋斗历程,与国内数十家烟气治理的厂家,进行不停的技术交流,从海量的技术资料和文献寻找能适合本项目的治理技术,从湿式电除尘技术,径流式除尘器,管式除尘器,每一名参与此项工作的人员,几乎都成了国内除尘脱硫的技术专家。
2016年1月经过近一年的慎重研究,最终决定采用超声波脱硫除尘一体化技术对原塔进行改造。新设备对各项污染物的控制都有明显提升,可稳定提升脱硫装置的脱硫效率达99%以上,二氧化硫浓度在35mg/Nm3以下的超低排放指标,并且还能显著控制脱硫烟气中尘(细微颗粒物)的含量在5mg/Nm3以下。“使用及技术初步概算投入资金约为2.2亿元,这一投资比最初高出好几倍,这就是神华宁煤集团的社会担当。”蔡力宏说。
“环保投资占到项目总投资的近10%,这么大的投入就是为了减少污染,要的就是经济发展的同时保护好环境。”蔡力宏告诉记者,神华宁煤年产400万吨煤制油示范项目,总投资550亿元,环保投入61亿元占总投资的近10%。试运行期间每吨有机废水的处理成本超过5元,每吨含盐水的处理成本则超过38元。
高效循环利用,让废物变成宝
巨大的环保投资加上处理成本,听起来环保让企业背上了沉重的包袱,实际上回收的“废物”都是有价值的。神华宁煤集团工作人员刘万洲告诉记者,通过选择优先节水技术,最大化使用空冷器,循环冷却水系统采用节水消雾型冷却塔,年可节原水500多万方。对不同类污水进行分类处理并最大化回收再利用,污水回用率为97%,水的重复利用率达到98.3%,吨油品水耗仅为6.1吨,远低于国内外同类项目12~13吨的水耗。通俗的说就是,绝大部分的水处理后被回收到设备中再利用,盐和其他废物被固话以后保存下来,今后成为一个巨大的工业盐库,可以作为其他工业产品的原料加以利用。
煤制油项目通过对气化装置产生的硫化物进行两级尾气回收处理,年回收硫磺近20万吨,回收率达到了99.96%。而当前国内工业硫磺的出厂价为873元/吨左右,每年能够产生附加值效益1.74亿元,像这样的变废为宝在煤制油项目中还有很多。通过锅炉烟气产生的硫化物和氮氧化物回收,脱硫脱硝率分别达到了98.9%和87.5%,废气完全满足国家最新、最严排放标准。“我们的项目在建设的时候,国家三次调整排污标准,我们的项目就三次提高排放标准,排放标准总是高于国家要求,真正做到了有企业对社会的责任。”相关负责人告诉记者,无论是废水还是废气,煤制油项目都实现了“近零排放”,其他固体废物全部得到无害化处理。
记者 李鲲鹏